今年以來(lái),撫順特鋼嚴(yán)格落實(shí)降低能源消耗、降低噸鋼天然氣費(fèi)用的各項(xiàng)舉措,在生產(chǎn)、設(shè)備、工藝等條線開(kāi)展了降低噸鋼天然氣消耗攻關(guān),通過(guò)加強(qiáng)能源使用管理,充分挖掘各單位節(jié)能潛力,今年前8個(gè)月?lián)犴樚劁撎烊粴庀谋壬夏昶骄浇档?0.28%,實(shí)現(xiàn)降成本3198萬(wàn)元。
年初撫順特鋼制訂了《2023年降低天然氣消耗工作方案》,方案以系統(tǒng)性、全面性、科學(xué)性的工作思路為原則,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)各條線節(jié)能降耗工作制定了具體的保證措施,明確了攻關(guān)項(xiàng)目、牽頭部門(mén)、工作目標(biāo)、主要措施及完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。通過(guò)爐窯技術(shù)改造和新技術(shù)應(yīng)用、余熱利用改造、蒸汽真空噴射泵改造、降本增效項(xiàng)目攻關(guān)、對(duì)標(biāo)交流學(xué)習(xí)等舉措有效降低了天然氣消耗。
在爐窯技術(shù)改造和新技術(shù)應(yīng)用方面,公司組織策劃實(shí)施了“鍛造廠2000噸快鍛機(jī)1號(hào)、6號(hào)室式加熱爐節(jié)能改造項(xiàng)目”。改造后,1號(hào)、6號(hào)室式加熱爐的爐溫均勻性被控制在±10℃以內(nèi),比技術(shù)指標(biāo)要求的±15℃更精準(zhǔn),且天然氣消耗由改造前的336m3/h降低到101m3/h,節(jié)能效果明顯。
4-8月份,動(dòng)力設(shè)備環(huán)保處組織策劃實(shí)施了“軋鋼廠初軋條線4臺(tái)均熱爐節(jié)能改造項(xiàng)目”。改造后的均熱爐采用脈沖燃燒方式,具有操作簡(jiǎn)單、燃燒充分、對(duì)流效果好、加熱能力調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),改造后4臺(tái)均熱爐的天然氣消耗下降至55.1m3/t,與改造前相比降低23.6%,節(jié)能效果顯著。此外,動(dòng)力設(shè)備環(huán)保處還對(duì)鍛造廠新線1800噸精鍛機(jī)環(huán)形爐富氧燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了改造,降低了天然氣消耗,同時(shí)減少了氧化鐵皮燒損及氮氧化物排放量。
在減少蒸汽消耗方面,去年6月份,動(dòng)力設(shè)備環(huán)保處將電爐煉鋼廠二煉條線VD爐的蒸汽真空噴射泵改成了機(jī)械泵,節(jié)能效果良好。今年6月份,他們又對(duì)電爐煉鋼廠一煉條線1#VD爐的蒸汽真空噴射泵進(jìn)行了改造,將其改造成機(jī)械泵。據(jù)統(tǒng)計(jì),此舉每月可減少蒸汽使用量850噸,減少天然氣消耗9.4萬(wàn)m3。
通過(guò)上述一系列舉措,1-8月份公司綜合降成本3198萬(wàn)元。
文吉勇 施博編輯辛宇翔